曉南礦井下支架安裝與拆除過程中存在高風(fēng)險(xiǎn)、高耗時(shí)、高人力的“三高”難題。如今,在該礦東一北405拆除工作面,這一難題正被一項(xiàng)全新的技術(shù)有效破解。
近日,該礦綜采預(yù)備隊(duì)黨支部揭榜的“液壓支架安裝、拆除調(diào)移裝置技術(shù)研究與應(yīng)用”項(xiàng)目正式投入使用。作為該礦黨委“揭榜掛帥”活動(dòng)的重要項(xiàng)目之一,成功破解了井下安拆難題,推動(dòng)了黨建與生產(chǎn)深度融合。
作為該礦綜機(jī)設(shè)備安拆領(lǐng)域的“排頭兵”,綜采預(yù)備隊(duì)黨支部第一時(shí)間主動(dòng)揭榜了“液壓支架安裝、拆除調(diào)移裝置技術(shù)研究與應(yīng)用”項(xiàng)目。“井下支架安拆用了幾十年絞車,斷繩風(fēng)險(xiǎn)像根‘刺’。作為黨員,我們就得帶頭把這根‘刺’拔掉!” 黨支部書記鄧成偉語氣堅(jiān)定。該支部組建18人攻堅(jiān)團(tuán)隊(duì),構(gòu)建“黨員帶頭、全員協(xié)同”體系,分工協(xié)作,全力保障項(xiàng)目推進(jìn)。
此前,曉南礦井下支架安拆依賴回柱絞車調(diào)向,每班需6-8人,一般安拆9組支架耗時(shí)超過8小時(shí),且鋼絲繩易斷繩傷人,滑輪組損壞還可能彈人,成為安全高效生產(chǎn)的“頑疾”。攻堅(jiān)團(tuán)隊(duì)以“降風(fēng)險(xiǎn)、提效率”為目標(biāo),黨員連班加點(diǎn)帶頭攻關(guān),經(jīng)過3個(gè)多月反復(fù)試驗(yàn)、20余次方案調(diào)整,最終突破關(guān)鍵瓶頸:用裝置自身液壓缸替代傳統(tǒng)絞車,自制安拆平臺(tái),借助臨時(shí)泵站供液實(shí)現(xiàn)支架調(diào)向;同時(shí)采用液壓支架推拉缸實(shí)現(xiàn)“自拉自移”,通過液壓閥精準(zhǔn)控制,大幅降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
在東一北405拆除工作面,該裝置的投用成效顯著:拆除環(huán)節(jié)不再使用回柱絞車,徹底消除斷繩、滑輪組彈人隱患,操作人員遠(yuǎn)程作業(yè),安全防護(hù)能力大幅提升;每班作業(yè)時(shí)間縮短2小時(shí)、人力減少2人,日安拆支架從9組增至12組,效率提升超30%;依托“液壓缸替代絞車”等創(chuàng)新點(diǎn),為礦井設(shè)備自動(dòng)化轉(zhuǎn)型、工藝精細(xì)化革新提供可復(fù)制路徑。
“坐在安全硐室里擰閥門,支架就穩(wěn)穩(wěn)到位,又安全又省力!”工人趙雷稱贊,道出了“揭榜掛帥”項(xiàng)目帶來的實(shí)實(shí)在在的變化。
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